首战总结

2021-09-10  本文已影响0人  海纳百川_7eaa

2021年9月7日

从设备8月28日调测好,联系上游,刚好是空窗期,一周都没有事情,周五拿到毛坯,周六拿到工艺,期待首考成功!

周一开完早会,拉着关师到谷禾二阶段第一次会议,明确了谷禾的定位目标和谷禾产品思维:

全力发展机械加工,依托军品养活企业,发展民品实现利润,结合自主研发做出产品,实现企业迭代升级。

一到阎良,就开始张罗启动,一切全新,虽说设备调测好几天了,但是没有成型完成的加工过一件产品,这是第一件,全体上下尤为重视,迈入机械制造业的首考,务必成功!

事情往往不那么顺遂人愿,都说良好的开端是成功的一半,我也这么想,全新组建的队伍,全新的厂房,全新的设备,首次亮相,半军事化管理,雄厚的实力和气魄,整齐的迷彩服,看着厂房的企业精神:

态度决定一切,细节决定成败,
思路决定出路,格局决定结局,

自豪感油然而生,一切就绪,只欠质量!

角盒,航空制造行业非常常用的一个连接件,成熟的工艺,只需要运行操机就行,但是。却遇到了新的问题:

装甲,压板不对称
对刀,没有千分尺
切削,没有合适刀
操作,没有流程卡
人员,没有强意识
盯控,不知道咋盯

导致调用程序时,漏过一条,后面大刀运行时发现不对,紧急重新调用程序,产品出来,伤了2毫米。宣布报废,首考失败!

第二次
于是紧急联系对接人,包括行内精通的兄弟,当面指导如何弥补,确认进口料无批号时才联系对接人,重新拿到料已经是第二天中午了,加班加点装甲找平切削,运行程序,由于装刀过低,为避免上次装刀过长引起刀颤,碰到了夹板,左松右紧完又右松左紧,反反复复,程序跑完倒角不到位,又来回重跑,临收刀时,中间切刀2mm,有发现程序问题,交给钳工处理!中间因为工艺-50mm,原本在最后一道程序补差50mm,结果在倒数第二程序补差,导致没有一次切削到位,又没有测量拆了压板,一切都得重新跑一遍程序,一直持续到晚上12点才处理完!

建立程序卡控确认文件,没有确认签字坚决不能按开启键,实行双岗确认机制,所有环节务必双岗分别确认签字,方可开机实施,同时还发现一个问题,一到出现问题一定要及时汇报!

第三次
修改完程序,计划按照刀库把程序跑完,开始前期工作,一切都对好,核实完成已经是中午12点四十了,但还有问题,13点39开机试跑,跑完第一个程序后,主轴不动,反复查找程序代码标识未补全,最后刀路啃刀程序也已修改,刀具杆磨蹭也发现了问题,磨细五丝,可以避免,期待正常使用刀库一切顺利!

第四次
第一批交活基本顺利,到第二批加工又有了新的问题,毛料打方时,卸刀操作,更换刀头后装刀尺寸过深,导致刀柄蹭到加工件,低级错误❌,成熟工艺装刀未曾量尺寸,说明心中无数,没有预想!

补充注意事项:
1、压板螺栓必须靠近待加工件,后高前低;
2、百分表测量必须校对,稳固;
3、手动卸刀务必双手操作,刀头不能掉落;
4、操作面严禁放置多余零件工具;
5、成型工艺流程,严格擅自操作,如果换刀,动程序必须报备!

好事多磨,事不过三

为期一周首战总结:
全新团队,从零开始,完善制度,严控流程
成功就是对细节重复,精益求精,艺无止境

两条红线:
1、没有经过签字确认严禁按启动键
2、发现异常立即报告严禁隐瞒不报

制度:
凡加工必下达任务,凡任务必双岗签字,
凡签字必独立核实,凡核实必结果负责,
凡结果必承担责任,凡责任必按责奖惩。

流程:

领料~拿任务书~明确工期~确定工艺

研读任务~出内部任务书~预判关键点~拿出预处理方案~确认复核签字~确定加工工具~测量毛料~优化工艺~找平~对原点~对刀~考程序~复核双岗签字~启动加工

停机测量~测量修正无误~松夹板~质检~后处理

产品交付过程回顾:(预交)
第一次:电话通知不要取工艺头,不要打磨;
第二次:电话通知取掉工艺头,打磨不能超过30%;
第三次:试验件交付,提出需要防锈涂油,去掉毛刺,不能划痕太多,需要包装;

14日早 第一批活交活:(正式交付)
第一次,R3拐角没有打磨,后面刀颤需要打磨;
第二次,柳总那里帮忙,钳工打磨后,提出里面相邻面都需要全部打磨;
第三次,下午交活通过,剩下三件加班出来也赶下班交付!

至此,第一个订单13件角盒终于交付完成,阎良机加厂开始的120天,终于有成效了,取得了阶段性的突破!

随后又加工了第二个17个,总共加工30个角盒顺利交验,直到质检挂件才预示着,第一批30个角盒加工完成!

以质量求生存,以流程促发展!

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