提升电机大修总结及启示
引言:本文是我结合目前下行的经济形势,对一件日常检修工作的深度思考。我试图以此次检修工作为契机,延伸一步,从一个单位的外委修理到公司整体的外委保养合作,推动我们公司当前降本增效。或许这个思考对您的工作也有所启发!
2020年五一停产检修期间,**矿委托××公司对南丰风井副立井提升电机进行了整体检修,重新恢复了电机性能。从**矿提升电机现场大修的成功经验看,引进专业化维修服务,对强化预防性检修、清除电机故障、延长电机寿命及节省备用电机资金投入有重大意义。为此,特对**矿提升电机检修总结如下:
1、电机概况
**矿南丰副井现装备一套JKMD-3.5×4﹝Ⅲ﹞E型多绳摩擦式提升机,于2008年4月调试完成并投入运行。提升机电机采用上海电气集团上海电机厂有限公司生产的ZKTD215/58型直流电机,功率1250KW,出厂日期2007年12月,冷却方式为强制风冷。
2、存在问题
本次检修前,该电机定子与转子间隙不均匀、绝缘阻值最低降至临界值0.03MΩ,存在较大的安全隐患。为避免雨季期间绝缘阻值进一步下降,**矿针对性召开了电机修理方案论证会。
3、大修方案选择
论证会提出整体更换、返厂维修、现场修理三套方案,现列出关键影响因素对比如下:
由表可见,综合成本支出、停机时间、安全系数等因素,现场修理具备明显优势,最终方案选择现场专业维修。
4、关键工艺
(1)两级清洗:首先用压缩空气对上下半个定子、转子内部吹灰;然后采用专业化干冰清洗工艺,对电机内外积尘、积碳进行清洗。
(2)电气试验:测量定子、转子的绝缘值,并进行匝间试验。
(3)绝缘处理:对定子、转子表面喷涂8037绝缘漆;
(4)调整间隙:回装过程中,利用塞尺重新调整定子、转子的传动间隙。
5、取得的成效
大修于5月2日开工,5日结束,6日交付使用,共耗时12班次。试转一周,运行正常。
整个大修工作取得了四点成效:
(1)重新恢复电枢回路和励磁回路阻值,励磁绕组及电枢绕组阻值提升到800MΩ以上,补偿绕组阻值提升到200MΩ以上。
(2)对偏差较大的定、转子间隙进行了重新定位和调整,误差由原来的5mm到0.3mm,消除了机间隙过小引起的扫膛风险。
(3)整个检修过程专业化量身定制,并出具修理报告,对电机日后维护工作提出具体要求和解决方案。
(4)现场就一般性故障检测与判断对检修工进行了培训,工人素质得到提升。
6、启示
过去十多年里,随着煤矿装备水平提升,煤矿企业提升电机逐步由小型国产异步、直流电机转向大型同步电机。由于缺乏对大型提升电动机专业的预防性检修和紧急故障处理能力,为防止电机事故导致停产,近两年来,公司多个矿井陆续提出备用提升电机及配件要求。2018年**矿购置备用电机(上海电机)350万元,2019年**矿提出主副井提升电机(西门子)4150万元的购置申请,2020年**矿上报了450万元备用电机(上海电机)购置计划,另外古城、高河等矿亦有备用电机的意向。然而,备用电机投资大,并且可能10年甚至20年长期闲置,造成巨大资金占用。在当前严峻市场形势下,问题尤为突出。
**矿提升电机现场专业化大修,是一次极有意义的探索与实践,为集团大型提升电机故障预防与处理提供了低成本、高效率的解决思路。如以此次大修为契机,在集团层面与专业化大型电机维修公司签订维保合作协议,可有效加强专业化预防性检修,保障提升安全。据调研,进口电机单台1500~2000万元,国产电机单台400~700万元,而维保协议下单台电机5年的维保服务费用约为35万元。相较备用电机所需的巨大开销,集中维保就大大缩减了电机保安费用,提升了集约高效生产水平。