外壳生产周期过长案例分析【振业注塑】---第73期

2019-06-10  本文已影响0人  振业注塑咨询

产品信息:

品名:外壳底座;行业:家电

材料:ABS

模穴数:1*1.制品重量:180g

 


一、原因:


1、注塑成型周期为66.4秒,当加快成型周期后,柱位变形严重。

2、当加快成型周期后,槽位变形严重。

3、前模运水组数过少,连接的水管直径为6mm, 进水量过少和冷却严重不足。

4:后模运水只接一组运水,冷却不充分

5:冻水机温度显示有异常,但水温有18度左右

6、模具冷却系统散热不佳,冷却不充分造成的主要原因.

 


二、改善方案:


1、前模大镶件水路由10MM,更改为12MM,并且增加多一个深水井,直径为20MM,与柱位小镶件距离5MM;

2、前模镶件中的柱位小镶件和镶针全部更换为玻铜材质;

3、前模三组水路由10MM,更改为12MM,并且每组水路单独连接排水;

4、后模与框架水路直径由8MM,更改为12MM;

5、后模镶件四个深水井由16MM,更改为12MM;

6、四个深水井的连接通道由8MM,更改为12MM;


三、改善成果:

    成型周期有原来66.4秒,改善后周期57.8秒,提升了8.6秒;效率提升了12.9%;

作者介绍:

杨建宏

杨建宏

◇ 20多年注塑行业从业经验,调机超过1500套模具,实战经验丰富;

◇个人著作<实用注塑成型工艺技术>,<精益生产实战应用>等;

◇曾任:海尔集团注塑厂长,伟创力(Flextronics)(深圳) 工程经理,源创(上海)注塑厂长,富士康(深圳)经理等职。

 

※  实战经验:

杨老师擅长于塑胶注塑领域的技术、生产、开发、工程、品质、计划等模块的培训及咨询顾问,是“前注塑4.0”模式的的倡导者和实践者,“精益注塑”“安定化注塑”“杨氏注塑法”的倡导者和实践者;

26年工作经验,9年专职培训咨询实战经验、10余年团队管理经历,帮助数千家企业做过培训和咨询,深受业界好评;

杨老师实战经验非常丰富,曾有多年现场倒班技术经历,调模超过1500套,熟悉业内常见的机器、材料、模具、工艺方法、新技术等,回答问题旁征博引、信手拈来,深得学员赞许;

杨老师本科是塑胶专业且理论功底扎实,有多本专著出版,且有自己独特完整的注塑理论,独创了“前注塑4.0”“精益注塑”“杨氏注塑法”“安定化注塑”“三层分缺陷法”等行业内前沿理论模型;

杨老师课程以实战、实用、实效见长,能帮助企业解决技术、管理中的实际问题,授课案例丰富,语言富有激情与感染力,让您能顿悟到注塑技术及管理的核心与真谛;

杨老师有千余堂培训经验,多年实战经验与丰厚的理论功底,形成以点带面、点面结合的授课风格。杨老师授课条理分明、结构严谨,结合企业实际,引用大量现场采集实际案例,视野开阔,深入浅出,使学员在快乐学习中掌握深奥的高分子原理、注塑技术工具、注塑管理方法,并轻松学以致用。内训课件必经企业调研确认,确保效果。



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