注水站“345”精细水质管理

2018-05-17  本文已影响16人  油田提质增效研究院

杨米涧集油站隶属于第四采油厂杨米涧采油作业区,位于靖边县杨米涧乡,2003年9月投产运行,承担着新14、杨19区块站点来油的计量、脱水及采出水回注等工作。该站目前日处理液量1740m3、采出水日回注1100m3,针对采出水水质存在的问题,总结形成注水站“345”精细水质管理方法,水质改善明显,效果显著。

一、形成背景

水质达标是落实油田开发技术政策的重点,是“注好水”管理的关键。而不合格的采出水将加速注水系统腐蚀、结垢,影响注水系统正常运行,且易污染井筒、污染地层,导致油层吸水能力下降,影响油田开发效果。近年来,随着注水站生产规模的不断扩大,工艺流程的日趋复杂,杨米涧采油作业区针对前期水质未明显改善的问题,在杨米涧集油站推行以“明确三级管理职责、严控四个环节运行、强化五个节点管理”的“345”精细水质管理法,促进回注水质管理水平稳步提升,注水指标全面达标。

二、主要做法

(一)明确“三级管理”职责

1、厂级管理职责。一是完善注水系统配套,制定注水技术政策;二是下达节点水质指标及管理要求;三是检查注水站水质达标情况,并开展月度奖惩。

2、作业区管理职责。一是完善管理制度,规范管理流程,推行“一主管、一协管、两通报”制,即生产技术室主管、协管注水技术员各1名,作业区旬度会、月度会通报水处理情况;二是强化资料、现场管理;三是明确要求作业区管理干部及生产技术室每旬注水检查,监督落实水处理重点工作。

3、注水站管理职责。一是落实注水技术政策,严控水处理运行参数,监测水质;二是专人负责设备维护保养及排污、溢油、反洗等日常工作。

(二)严控“四个环节”参数

采出水从进站到注入注水井中要经历脱水、除油、过滤、回注“四个重要环节”,每个环节都有相应的管理标准,才能最终改善水质,实现水质达标。

1、脱水环节参数控制。原油脱水的效果是水质达标的前提,目前站点脱水设备是三相分离器。

(1)控制平稳进液。当设备处理液量在73m3/h以内时(折合1750m3/d,设备额定处理能力为1800m3/d),设备运行较好且水质达标。因此制定站点平稳进液管理办法,当进液量过大时将部分站点来液改进沉降罐。

(2)控制合理加温。油温过低时油水分离不充分,影响设备正常运行,因此控制合理温度为40~50℃。

(3)控制排污周期。通过长期对三相分离器排污周期的调整,设备排污周期在3~5天,且每年清罐检修时能保证三相分离器脱水水质达标(含油、悬浮物≤50mg/L)。

2、除油环节参数控制。采出水除油是水质达标的重点,落实每年清罐及每月定期两次排污工作,能有效保证节点水质达标。

3、过滤环节参数控制。采出水过滤是水质达标的核心。目前采用的过滤设备是一体化油田水处理装置。

(1)严控反洗周期。结合水质监测结果,当一体化装置反洗周期≤26h时,滤后水质达标。因此规定每天定时反洗。

(2)严控运行压力。当设备压力>0.1MPa时,滤料易板结,悬浮物、含油持续上升。因此落实压力定点监测,当压力接近0.1MPa时,加密反洗。

(3)保障排污效果。一方面是罐顶排污口连续排污;另一方面落实罐底每天排污1次。

4、回注环节参数控制。为了巩固末端水处理效果,主要强化加药、储罐维护、管线冲洗及洗井等工作的落实。

(1)完善加药制度,制定注水站加药指导卡。

(2)采出水回注井定期取样监测、对比水质,定期检串洗井并对比管柱腐蚀结垢等情况。

(三)强化“五个节点”管理

从三相分离器到单井共五个关键节点,对这五个关键节点,在不断总结、摸索的基础上,确定各节点的水质标准和管理要求,并强化现场落实。

1、节点1:三相分离器管理。水质处理标准:含油、悬浮物≤50mg/L。工作要求落实三相分离器“三稳、一及时”管理要求,即来液平稳,按照《站点平稳进液控制管理办法》要求上游站点平稳外输及卸油;加温平稳,即保障油水分离效果;加药平稳即24h连续平稳加药,控制加药浓度;及时设备排污,确保前端脱水效果。

2、节点2:沉降罐和滤前罐管理。水质处理标准:储罐出口水质含油、悬浮物≤40mg/L。工作要求为每15天排污、溢油一次,每5天取样监测水质。

3、节点3:一体化水处理装置管理。水质处理标准:含油、悬浮物≤20mg/L。工作要求:落实一体水处理装置“三定、两排污”管理要求,即定时反洗(每天9:00反洗),保持滤料清洁;定点监测设备运行压力,检查过滤效果;定期设备维护(补充滤料,更换磨损件)。“两排污”,即保证设备罐顶自动连续排污和罐底每天手动排污。

4、节点4:滤后罐管理。水质处理标准:含油、悬浮物≤20mg/L。工作要求:执行“三定、一卡”管理要求,即定量加药、定期储罐清污、定时反冲洗,运用《水质监测指导管理卡》每5天按标准取样,监测罐出口水质。

5、节点5:单井管理。水质处理标准:含油、悬浮物≤20mg/L。工作要求:落实管线冲洗及洗井的 “三查、三比、两监督”管理要求,即查现场标准化、查资料录取、查运行参数;对比洗井前后注水压力、流量、水质指标;中心站现场监督,作业区视频监督施工作业。

三、实施效果

(一)精细管理意识逐步提高。通过实施注水站“345”精细水质管理,标准化、精细化作业贯穿于注水工作的每个环节,不论从管理干部还是岗位员工,水处理节点的各项工作有目标、有标准、有落实,精细管理意识逐渐深入人心,有效地保证精细注水工作的高效开展。

(二)水质改善,降本增效。回注水质两大主要指标下降明显,悬浮物由72mg/L下降至18mg/L,含油由64mg/L下降至16mg/L,站内注水泵及注水仪表故障频次由9.5次/年下降至5.8次/年,维护费用由5.62万元/年下降至3.1万元/年。站外注水井筒故障及注水流量计故障频次由0.89次/口.年下降至0.52次/口.年,单井维护费用由1.15万元/年下降至0.68万元/年。

(三)水质提升,油藏增效。回注水质稳步提升,配注合格井由38增加至42口,配注合格率由88.4%提高至97.7%,注水系统故障频次下降,注水时率由98.7%提高至99.1%,同比上年减少欠注2620m3,油藏自然递减由9.8%下降至9.2%,含水上升率由2.1%下降至1.6%,夯实了稳产基础。

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