画锡膏撞针头原因分析及解决方法

2019-07-22  本文已影响0人  阿莱思斯

一、针头安装调试问题

1,堵针头:

分析原因:装回去后,因每个人扭的力度不一样,就算同一个人也没办法扭得跟拆之前一模一样。未经过调机,就开始运行,有些锡膏里面有比较粗的颗粒或者其他异物时,导致堵针头。

 处理方式;堵针头后,用通针疏通或者彻底清洗后再装回去。 

2.,交接班后撞针头:

分析原因:白班把针头拆了清洗扭回去,未调试机器。夜班直接开机,未交接清楚结果撞了。处理方式:交接清楚以上两点原因是目前发现占机器量产时撞针头的80%。

这个细节也是阿莱思斯多次培训客户需要注意的问题,属于操作方面的问题,非软件问题。

 3,锡膏里面有异物  

二、刮坏

1,客户板子翘起、变形,导致刮坏针头。 

 2,底板上遗留有异物,如小的芯片,mems,调试时残留的锡膏等,板子变高,导致撞针头。 3,前工序芯片或者mems装歪,导致刮到针头。

 三、气压不稳定:总气压不稳定,中段顶料气缸未完全顶起,这个时候去设置点胶高度,等到气压恢复正常了,顶到位了,立马就撞了。   以上三点是导致撞针头的主要原因。

 解决方案

1,机台气压保证在0.5Mpa以上,如果不能保证气压稳定,需要增加增压泵。  

  2,当班清洗针头,当班调试好机器防止出现交接不清楚情况。拆下针头重装回去要调试好高度再作业。

 3,增加下相机,调节针头之间X Y距离。(方便调试,防止撞针头) 

4,增加接触传感器,探测三个针头间的高度。(方便调试,防止撞针头) 

深圳市阿莱思斯集团成立于2011年,主要从事全自动点胶机、高精密点胶机、高速点胶机、Mini点胶机和全自动Molding线的研发、生产和销售等,为客户提供整套液态封装解决方案。应用在半导体封装领域,在高科技的LED、MEMS、电声、PCBA等行业具有技术优势。全体职员肩负着为员工幸福,让客户点赞,创企业辉煌的使命,以创新第一、创造价值为企业的生存理念。拥有6项发明专利,26项实用新型专利,荣获国家高新技术企业称号,并通过ISO9001:2015认证。公司总部坐落于深圳前海,临近有“飞鱼”美誉之称的宝安国际机场,交通便利。分公司位于“人间天堂”的苏州,负责华东、华北等地区的业务拓展及售后服务。“阿莱,阿莱,叫我就来!秉承“12小时内响应,24小时内到现场”的服务原则,解决客户后顾之忧。

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