新司名,新使命,新征程!工厂化检修业务首站完工!

2019-07-05  本文已影响0人  变电第一公司新媒体中心

7月5日,公司顺利完成更名揭牌仪式,公司正式更名为—广东电网能源发展有限公司,让步入花甲之年的省输变电蜕变成电力事业改革发展的“新生”力量。

图源来自朋友圈

就在同一时间,公司首次承接的变电站设备工厂化检修业务也顺利完成了。

根据广东电网公司的指示,公司需进一步深化拓展变电检修业务,要求主动与主设备厂家合作,获取原厂技术服务和零部件供应授权,以承担A级检修中心、B级检修中心以及C级检修中心的工厂化检修工作,按制造环节要求开展集中检修,推进检修集约化。

据悉,云浮供电局的试验人员在对进行500千伏卧龙站35k千伏 21L电抗器组322开关回路电阻测试时,发现该断路器回路电阻超标。通过核对、分析历年测试数据,其原因是该断路器出现了一定程度的磨损,需对断路器进行检修。

变电第一分公司受云浮局委托,申请将设备运至广东电网(佛山)检修基地,开展对500千伏卧龙站更换下来的322开关进行工厂化解体检修。

设备运送前准备 设备到达基地前准备 受损设备运输中

在项目开展前期,变电第一分公司检修人员需要提前申请系统内检修基地,并主动与设备厂家沟通,拿到设备相关资料。同时,针对性的对此次检修人员进行培训,提升承担主流主设备现场检修的原厂技术指导能力,推进检修专业化。

在初次进行工厂化检修过程中,首先需要检修技术团队针对不同的厂家设备做好全足的功课,探索设备回厂检修流程和工艺,制作设备检修工装。

其次, 由于是首次开展工厂化检修业务,每个工序流程还未有标准,在检修方案的编写上有一定困难,要主动积极与设备厂家沟通,搜集资料编制工艺流程卡。

与以往检修工程相比,设备出问题了,是必须返厂检修的。现在,可以充分利用系统内的检修基地开展此项工作,大大节省了设备检修工期和停电时间,降低了检修的成本。

下一阶段,我们要更进一步完善工厂化检修的规程和制度,配备各种工机具和工装,培养一批专业技术人才。为公司“双百”改革,转型成为能源发展公司,承担新角色,承接新业务,担负新使命!

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